空分(fēn)岗位位于公(gōng)司生产(chǎn)區(qū)东南部,从厂房外部观看和从前无二。但进入岗位西大门,眼前豁然一亮:光洁的能(néng)映出人影的绿色环氧树脂地面、高大开阔的白色房顶、两侧整齐划一的各种设备、红色基座配上醒目的黄色地标線(xiàn),还有(yǒu)空中(zhōng)简洁、合理(lǐ)的气路管网,在运行设备轻微的翁鸣声中(zhōng),仿佛置身“游乐场”,员工(gōng)享受着创新(xīn)带来的舒适和惬意!
也许你不知道,一年前,空分(fēn)岗位也和个别岗位一样,厂房内顶门就是一个槽钢支起来的低矮平台,上面放着氮气缓冲气囊,两边是挤挤挨挨、大大小(xiǎo)小(xiǎo)十九台压缩机,空间狭小(xiǎo),跑、冒、滴、漏时常发生,每当设备需要检修时更显不便。看到现场情况以及反映出来的问题,公(gōng)司决定进行彻底整改。
让我们简单了解空分(fēn)工(gōng)艺流程:常压空气经过滤器除尘后进入活塞式压缩机压缩,在降温、除水、净化后进入分(fēn)馏塔,低温液化后分(fēn)离出高纯度的氧气和氮气。氮气送入气囊,经活塞式压缩机送出,供生产(chǎn)岗位使用(yòng)。当时各車(chē)间普遍反映的问题有(yǒu)两点:一是氮气量不足、压力低;二是氮气含水量高、纯度不低,关键是微量水直接影响到公(gōng)司环产(chǎn)品的质(zhì)量。
问题就是方向。杨东涛查阅了空分(fēn)行业相关资料,咨询了生产(chǎn)厂家,结合公(gōng)司用(yòng)气量和现有(yǒu)设备状况,反复比较,最终敲定了实施方案:选用(yòng)效率更高的透平压缩机替换活塞式压缩机输送空气和氮气。
经上报公(gōng)司领导及相关部门研究、讨论,最终确定实施方案。2017年4月份设备到厂开始安(ān)装(zhuāng),但同时要兼顾空分(fēn)正常运行,不能(néng)影响公(gōng)司正常生产(chǎn)。八車(chē)间各方人员迅速投入紧张的工(gōng)程中(zhōng),電(diàn)气安(ān)装(zhuāng)调试由主任吴征负责,李晶协助;机械设备安(ān)装(zhuāng)调试由副主任崔文(wén)指导,设备员杨东涛带领安(ān)装(zhuāng)人员实施。老设备的拆除、新(xīn)设备的布局、電(diàn)气仪表的定置、自动控制点的定位,各环节数值测算、工(gōng)艺控制都力求做到最好,经过四个多(duō)月艰苦鏖战,8月份设备安(ān)装(zhuāng)完成、调试成功并网运行。全體(tǐ)安(ān)装(zhuāng)人员以蓝丰人特有(yǒu)的精(jīng)神和辛勤的汗水谱写了一曲胜利的凯歌!
技(jì )改的效果是明显的。气量达到了分(fēn)馏塔额定产(chǎn)量,送出的氮气含水量“10ppm”,纯度达到99.9%以上,输送氧气、氮气产(chǎn)量和品质(zhì)都得以大幅度提升,完全满足公(gōng)司生产(chǎn)的质(zhì)量需求。另外,考虑到公(gōng)司未来发展的需求和分(fēn)馏塔的潜能(néng),预留了20%的增产(chǎn)空间。其次,节能(néng)降耗明显,空气压缩机气電(diàn)比由原来的1.5提高至1.8,年节约能(néng)耗20%,氮气压缩机配置電(diàn)机也由原来270kw下降至200kw,年节能(néng)耗25%;3年时间节省的能(néng)源费用(yòng),就可(kě)以購(gòu)买这两台新(xīn)设备。另外,新(xīn)设备结构简单运行稳定、噪音小(xiǎo)、振动小(xiǎo) 、维护费用(yòng)低、连续工(gōng)作(zuò)周期長(cháng)、操作(zuò)简便,自动化调节能(néng)力强,比较活塞式压缩机节约维修费用(yòng)20万元/年。现场因新(xīn)设备外形紧凑,占地小(xiǎo),大大改善了空分(fēn)岗位的设备布局和工(gōng)作(zuò)环境,為(wèi)車(chē)间提档升级為(wèi)现代化的工(gōng)业厂房奠定良好基础。
空分(fēn)技(jì )改的实践让我们充分(fēn)认识到创新(xīn)的力量,认识到求新(xīn)求变的意义,感受到了一大批一線(xiàn)默默工(gōng)作(zuò)的老师傅对公(gōng)司的那份深情!